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        1. <small id="4ts3z"></small>

            廊坊興科化工有限公司主要生產(chǎn)焦油破乳劑,焦油脫水劑,焦油氨水分離劑,銷(xiāo)售巖棉鐵絲網(wǎng)縫氈,玻璃棉空調板,幕墻填充巖棉板,隔熱降噪離心玻璃棉,河北硅酸鹽防火板,北京玻璃棉復合板,不燃外墻保溫材料,豎絲玻璃棉復合板,鋼結構玻璃棉卷氈,酚醛保溫板價(jià)格,酚醛保溫材料,防火隔離帶,聚氨酯復合板,酚醛復合板,玻璃棉卷氈,外墻保溫附件,橡塑管條保溫材料等一系列保溫材料.

            焦爐煤氣專(zhuān)用JN-2000絡(luò )合鐵脫硫劑

            發(fā)布時(shí)間:[ 2022-12-22 11:45:45]

            近年來(lái),隨著(zhù)國家環(huán)保要求的不斷提高,工業(yè)三廢處置遇到了很大困難。廊坊(以下簡(jiǎn)稱(chēng)嘉能化工)成功開(kāi)發(fā)了以復合鐵離子為催化劑、濕、氧化脫硫氫的新技術(shù)方法,可直接將硫化氫轉化為單硫,有效升級替代硫溶解度低、脫硫效果差、反應生成率高、廢液排放大、污染嚴重等問(wèn)題。配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)團隊,跟進(jìn)技術(shù)服務(wù)升級,實(shí)現穩定的進(jìn)度替代和準確的調試服務(wù),并提供免費的操作管理計劃和相關(guān)技術(shù)培訓。

            JN-復合鐵脫硫劑是一種工藝簡(jiǎn)單、硫溶性高、穩定性好、吸收再生速度快、溫度適應性強的新型脫硫催化劑。脫硫過(guò)程中無(wú)副鹽,使用后無(wú)配套鹽提取設備,環(huán)保無(wú)毒。

            一、機制作用

            采用絡(luò )合鐵離子氧化還原,避免 H2S 深氧化,減少副產(chǎn)物硫酸鹽的產(chǎn)生,急劇減少脫硫液的排放,不再產(chǎn)生副鹽。復合鐵脫硫劑分為吸收和再生兩部分,在吸收階段發(fā)生復合鐵離子氧化H2S 復合亞鐵離子被子在再生階段發(fā)生反應 O2 氧化再生反應。

            復合鐵離子脫硫的原理是,H2S 堿性溶液中 Fe3 的絡(luò )合物Fe3 L n 氧化成單質(zhì)硫,氧化成單質(zhì)硫H2S 還原成Fe2 Ln,然后用空氣氧化再生,產(chǎn)生Fe3 Ln,復合鐵離子的反應原理, 不僅提高了鐵離子的溶解度,而且提高了鐵離子的穩定性。

            二、優(yōu)勢特征

            (1)脫硫液硫溶量高

            可達到脫硫液硫容 0.5%以上,一般脫硫液的硫容量在 0.1%左右。

            (2)選擇性好,穩定性高

            硫化氫選擇性好,脫硫液好PH保持穩定;

            (3)吸收再生速度快,硫顆粒浮選

            吸收反應快速完成,比一般吸收液快3 倍以上;復合鐵脫硫催化劑由于回收速度快,硫顆粒大,易浮選,分離效果明顯,可適當減少回收停留時(shí)間,減少回收罐設備投資,特別適用于回收罐體積小、回收時(shí)間短但不能增加回收停留時(shí)間的企業(yè)。

            (4)耐油適應性強,操作范圍廣

            對于傳統的脫硫裝置,當原料氣體中硫化氫含量波動(dòng)較大時(shí),會(huì )導致出口凈化氣體中硫化氫含量波動(dòng)較大,甚至超過(guò)標準。對于高硫容量特性,脫硫裝置可自動(dòng)處理上述波動(dòng),無(wú)需手動(dòng)更換操作,不影響脫硫率。系統中少量油不會(huì )導致催化劑中毒或硫化氫出口指標。

            (5)無(wú)副鹽,無(wú)廢液排放

            脫硫過(guò)程中有效控制脫硫過(guò)程中的副反應,保持副鹽平衡,不再生長(cháng)。隨著(zhù)系統泡沫的下降,脫硫系統不需要打開(kāi)副鹽設備,無(wú)排水,無(wú)二次污染;

            主要組成:

            固體

            液體

            淡黃色結晶粉

            紅棕色液體

            洛合鐵

            穩定劑

            催化劑

            緩蝕劑

            吸收劑

            三、注意事項

            1)系統脫硫液量是影響投資和使用效果的較關(guān)鍵數據。如果計算量小于實(shí)際數量,雖然投資估算量較低,但根據計劃確定的第一次加量濃度不能滿(mǎn)足要求,影響使用效果。因此,系統脫硫液總量估算準確,以確保催化劑的初始濃度。

            催化劑應避光防潮,儲存環(huán)境溫度不宜過(guò)高,正常環(huán)境儲存保修期為3年。

            3)應用后,注意監測脫硫液的堿度和硫泡沫的分離。脫硫系統能有效控制副鹽的產(chǎn)生,硫產(chǎn)量接近理論值,需要注意熔硫釜的處理能力。

            4)JN理論上,由于催化劑在生產(chǎn)過(guò)程中隨硫泡沫或溶液的損失而流失,應定期補充適量的脫硫催化劑,以保持脫硫液中正常催化劑的濃度。

            5)如果脫硫負荷超過(guò)設計能力,應適當增加吸收劑和催化劑的濃度。

            6)JN復合鐵脫硫催化劑雖然具有良好的抗油干擾性,但不排除大量焦油和洗滌油進(jìn)入脫硫液,影響脫硫系統的正常泡沫狀態(tài)。因此,建議確保脫硫系統氣體的清潔。

            六、應用案例

            案例 一、常壓脫硫系統

            1.1 項目簡(jiǎn)介

            焦化廠(chǎng),焦炭產(chǎn)能 60 1000噸/年,脫硫系統采用碳酸鈉作為堿源的后脫硫工藝,兩個(gè)脫硫塔串聯(lián)運行,兩個(gè)脫硫塔共用 1 臺再生槽,再生槽直徑 10m,高度6.5m,煤氣流量:27000Nm3/h,脫硫前 H2S:5g/Nm3。溶液循環(huán)量 1#塔:1000-1100m3/h,2#塔:450-550m3/h;

            表 1主要設備參數

            序號

            名稱(chēng)

            數量

            參數

            備注

            1

            1#脫硫塔

            1

            Φ=5500,H=40250

            2

            2#脫硫塔

            1

            Φ=4000,H=32244

            3

            再生槽

            1

            Φ=10000,H=6500

            配置40 支 DSP-30

            型再生噴射器

            4

            富液槽

            1

            Φ=12000,H=7000

            5

            貧液槽

            1

            Φ=7000 H=70

            6

            硫沫罐

            2

            30 m3

            7

            熔硫釜

            3

            DN900

            1.2 應用后取得的效果

            1) 硫化氫出口指標合格穩定,系統無(wú)波動(dòng);

            應用前:入口硫化氫 4.5-5g/m3.系統出口硫化氫波動(dòng)較大,有時(shí)較高可達 50mg/m3;

            應用后:入口硫化氫 5-6g/m三,較高到6.8g/m3.系統運行穩定,出口硫化氫指標穩定 20mg/m3以?xún)龋?/p>

            2) 堿耗降低 30%;

            應用前:純堿消耗高,每天消耗 3-4.5 噸左右;

            應用后:減少純堿消耗,每天消耗 1.8-2 噸左右;

            3) 硫產(chǎn)量增加 30%;

            應用前:每班硫產(chǎn)量 17-18 塊左右;三個(gè)熔硫釜兩開(kāi)一備;

            應用后:每班硫產(chǎn)量 25-30 塊左右;三個(gè)熔硫釜全開(kāi);

            4) 脫硫效率不受副鹽含量的影響;

            應用前:副鹽生長(cháng)迅速,每天需要排液 20-30 立方;

            應用后:副鹽生長(cháng)穩定,無(wú)排液;

            塔前

            脫硫塔后

            應用前

            應用后

            應用前

            應用后

            硫化氫含量mg/m3

            5236

            5875

            19

            11

            硫代硫酸鈉 g/L

            145.3

            70

            硫酸鈉 g/L

            37.8

            33.8

            硫氰酸鈉 g/L

            147

            147

            http://www. lfxkcl.com
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